螺杆空压机运行时电流低于额定值(如110kW电机额定电流200A,实际仅150A),通常意味着主机负载不足,需从进气、压力、机械传动及电气系统排查,避免因长期轻载导致效率下降或隐性故障。
一、进气系统异常导致进气量不足
(一)进气阀未完全打开
原因:进气阀阀芯卡滞(油污、积碳堵塞)、电磁阀故障(线圈烧毁或阀芯卡涩),导致阀门开度不足,进气量仅为额定值的60%-80%,主机压缩功减少,电流下降。
解决方法:
拆解进气阀,用专用清洗剂清除阀芯与阀座积碳,检查密封面磨损,必要时更换密封圈;
检测电磁阀线圈电阻(正常50-150Ω),烧毁则更换同型号电磁阀,阀芯卡滞可反向吹扫或更换。
(二)空气过滤器严重堵塞
原因:空滤滤芯积尘过多(压差>5kPa),进气阻力增大,进入主机的空气量骤减,电流随进气量线性下降(如进气量减半,电流下降30%-40%)。
解决方法:
立即更换空滤滤芯(按型号选用原厂件,避免劣质滤芯破损导致主机磨损);
检查机房环境,若粉尘浓度高,加装前置空气滤清器,缩短更换周期(从2000小时缩至1000小时)。
二、压力设置与系统负载不匹配
(一)卸载压力设定过低
原因:卸载压力低于实际用气需求(如系统需0.7MPa,却设为0.6MPa),主机频繁卸载,空转时电流仅为加载时的30%-50%,平均电流偏低。
解决方法:
重新设定卸载压力(按“用气端压力+0.1MPa管路损失”调整,如末端0.7MPa则设为0.8MPa);
缩小加载-卸载压差至0.05-0.1MPa,减少卸载频率。
(二)系统泄漏量过小或用气负荷骤降
原因:用气设备突然停机(如生产线暂停)或泄漏点修复后,系统耗气量远低于空压机排气量,储气罐压力快速上升至卸载值,主机长期处于卸载状态,电流维持低水平。
解决方法:
启用变频调节(变频机型),降低主机转速至匹配耗气量(转速下降20%,电流下降约36%);
多机联动时关停部分机组,仅保留1台变频机维持压力。
三、机械传动效率下降
(一)皮带打滑或联轴器松动
原因:皮带张力不足(挠度>15mm)或联轴器弹性垫磨损,导致动力传递损耗,主机实际转速低于电机转速(如电机1500r/min,主机仅1200r/min),输出功率下降,电流降低。
解决方法:
调整皮带张力(挠度控制在10-15mm),磨损严重的皮带需成组更换(避免新旧混用);
更换联轴器弹性垫,重新校准电机与主机同轴度(偏差≤0.1mm)。
(二)主机转子间隙过大
原因:长期运行导致转子轴承磨损,转子间隙从0.03mm增至0.1mm以上,压缩效率下降50%以上,排气量锐减,主机负载减轻,电流降低。
解决方法:
测量转子间隙,超限时更换轴承并重新研磨转子;
定期(每2000小时)检查润滑油油质,避免油污染加剧轴承磨损。
四、电气系统异常
(一)电源电压过高
原因:电网电压超过额定值10%(如380V系统升至420V),根据欧姆定律,电机功率不变时,电流与电压成反比,导致电流偏低(如电压升10%,电流降约9%)。
解决方法:
加装稳压器(精度±2%)稳定电压;
联系供电部门调整变压器分接头,将电压控制在380V±5%范围内。
(二)电机绕组匝间短路
原因:电机绕组绝缘老化导致局部短路,有效匝数减少,虽然电流可能因短路增大,但严重短路时电机输出功率骤降,表现为“低电流+低转速”,伴随电机发热异响。
解决方法:
用兆欧表检测绕组绝缘电阻(<0.5MΩ需维修);
短路严重时更换电机绕组或整机更换,确保功率匹配(如110kW主机配110kW电机)。